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隨著社會不斷的發(fā)展及進步,節(jié)能已成為越來越成為人們關心的話題,各行各業(yè)都在采取積極有效的節(jié)能措施,嘉泉公司致力于空壓機節(jié)能改造、空壓機余熱回收等方面的技術工程,我們是深圳嘉泉壽力經銷商,身為壽力集團的經銷商,難免會碰到客戶問,可以提供壽力空壓機的節(jié)能系統(tǒng)改造方案嗎?為了滿足客戶的需求,我們深圳嘉泉專業(yè)工程師不斷創(chuàng)新、嘗試、最終還是滿足了所有用戶需求,壽力空壓機節(jié)能系統(tǒng)改造是目前用戶最重視的一方面,壽力空壓機節(jié)能系統(tǒng)也越來越完善,我們深圳嘉泉壽力經銷商將提供全面的壽力空壓機節(jié)能系統(tǒng)改造方案,專門回饋壽力新老客戶。雖然以下節(jié)能系統(tǒng)改造方案是針對壽力空壓機品牌,但是經專業(yè)技術工程師考研表明其它品牌的空壓機都可以參考以下方案。
一、技改方案
針對上述存在的問題,我公司對各生產部的實際用氣量、實際使用壓力,氣站布置、變頻技術應用等方面進行了詳細的調查并統(tǒng)計,經過反復討論與論證,最后形成如下解決措施:
1、根據實際需要,1-18#水泥庫底卸料氣化置安裝一臺額定壓力0.3MP,流量16m?/min的變頻空壓機供氣,同時優(yōu)化供氣管網,盡量減少壓力損失。
2、將5000t/d窯系統(tǒng)其中的二臺工頻機改造成變頻機,正常開窯時用2臺變頻機,利用變頻自動調節(jié)技術適應用氣量波動的工況,加載率從原來78%提高至99.6%。
3、水泥磨系統(tǒng)增加一臺20m?/min變頻空壓機,利用變頻自動調節(jié)技術適應用氣量波動的工況,加載率從原來75%提高至96.7%;
4、水泥磨及包裝發(fā)運空壓機進行集控功能改造,將壓力信號接入中控,由中控操作人員根據系統(tǒng)壓力操作空壓機開停,杜絕空壓機空運行浪費電耗;
5、2500t/d線空壓機以能源合同形式更新兩臺永磁變頻水冷空壓機,用變頻自動調節(jié)技術適應用氣量波動的工況,加載率從原來76%提高至99.3%;
6、19-32#庫包裝和散裝出廠系統(tǒng)以能源合同形式用2臺永磁變頻(1臺10m?/min、1臺20m?/min),替換對應的兩臺工頻機,提高設備效能;
7、改進收塵器管接頭的連接方式,將原來管接頭改成螺旋結構,外面軟管采用多道多方位緊固,形成迷宮密封,增大阻力,確保接頭連接可靠,杜絕接頭漏氣現(xiàn)象。
8、將5000t/d系統(tǒng)及礦粉磨系統(tǒng)的空壓機冷卻方式改為水冷,提高冷卻效果,降低排氣溫度。提高可靠性;
9、原料破碎就近安裝一臺額定壓力0.5MPa,流量6m?/min的變頻空壓機,實現(xiàn)就近供氣,減少阻力損失;同時原氣站壓力相應下調,降低電耗。
10、水泥生產部混合材破碎系統(tǒng)單獨安裝一臺3m?/min變頻空壓機,實現(xiàn)就近供氣;
11、1-18#水泥庫收塵器就近安裝一臺20m?/min變頻空壓機,同時停運原氣站一臺40立方空壓機,實現(xiàn)就近供氣。
12、在六臺水泥磨機系統(tǒng)分管上分別安裝電動閥門,開停磨時由中控操作,實現(xiàn)系統(tǒng)與供氣同步工作,減少泄漏。
13、在十一套包裝及散裝系統(tǒng)分管上分別安裝電動閥門,系統(tǒng)開停由中控操作,實現(xiàn)系統(tǒng)與供氣同步工作,減少泄漏。
二、創(chuàng)新亮點
1、節(jié)能匹配:根據不同工況的實際要求,優(yōu)化配置相應等級的空壓機;
2、變頻改造:利用變頻自動調節(jié)技術適應用氣量波動的工況;
3、集控節(jié)能:通過集控改造,減少空壓機空轉造成的電耗損失;
4、永磁變頻技術:淘汰高能耗空壓機,使用高效能永磁變頻技術;
5、軟管聯(lián)接改造:改造收塵器軟管聯(lián)接方式,杜絕連接不良產生漏氣;
6、冷卻方式改造:空冷改為水冷,提高設備可靠性。
7、就近供氣:遵循就近供氣原則,減少漏氣及阻力損失;
8、系統(tǒng)與供氣同步工作:各用氣系統(tǒng)分管上安裝電動閥門,由中控操作,實現(xiàn)系統(tǒng)與供氣同開同閉。
3、技改效果
改造以后,根據長期實際應用統(tǒng)計結果顯示,5000t/d熟料生產線空壓機平均電耗從原來的1.47度/噸熟料降至0.65度/噸熟料,整整降低了0.82度電/噸熟料,降幅達56%。2500t/d熟料生產線空壓機平均電耗從原來的1.53度/噸熟料降至0.98度/噸熟料,下降了0.55度電/噸熟料,降幅達36%。 水泥磨系統(tǒng)空壓機平均電耗從原來的1.02度/噸水泥降至0.38度/噸水泥,下降了0.64度/噸水泥, 降幅達63%。包裝系統(tǒng)空壓機平均電耗從原來的0.63度/噸水泥降至0.45度/噸水泥,下降了0.18度/噸水泥,降幅達29%。
本項目于2016年1月份改造完工。自2016年8月開始統(tǒng)計至2017年11月止,累計節(jié)電達5003689度電,節(jié)約電費達300.2213萬元。若按每度電折合CO2排放0.785kg計算,共減少CO2排放3927895.86kg,因此本項技術革新不僅具有良好的經濟效益,而且還具有良好的社會效益。
空壓機節(jié)能
余熱回收節(jié)能思路
使用用戶都知道,空壓機運行溫度很高,特別是夏季。長期運行高溫狀態(tài),零部件、潤滑油更換平凡,因此空壓機壽命大大縮短。而空壓機余熱回收,能夠解決這個問題。
01、空壓機余熱回收原理
回收空壓機油、氣全部熱量,冷水快速直熱轉換熱水,經保溫管至熱水存儲系統(tǒng),在泵送至工廠用熱水點。保持空壓機長時間運行溫度,提高空壓機供氣質量,減少空壓機零件更換周期,停用原有冷卻系統(tǒng)。
02、空壓機余熱回收突出優(yōu)勢
☆直熱式結構:占地小,方便安裝;控制簡單,故障率低,降低維護成本;
☆回收效率高:可油氣雙熱回收,進出水溫差大,熱回收效率高;
☆壓縮空氣零壓損:采用高效壓縮空氣余熱回收器,不改變空氣的流道,做到零壓損;
☆確??諌簷C穩(wěn)定運轉:維持油溫在工作范圍,延長空壓機的使用壽命。
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