詳細(xì)介紹
腐竹加工污水處理設(shè)備
A/O生物脫氮流程具有以下優(yōu)點(diǎn):
該工藝對廢水中的有機(jī)物,氨氮等均有較高的去除效果。當(dāng)總停留時(shí)間大于54h,經(jīng)生物脫氮后的出水再經(jīng)過混凝沉淀,可將COD值降至100mg/L以下,其他指標(biāo)也達(dá)到排放標(biāo)準(zhǔn),總氮去除率在70%以上。
該工藝是以廢水中的有機(jī)物作為反硝化的碳源,故不需要再另加***等昂貴的碳源。尤其,在蒸氨塔設(shè)置有脫固定氨的裝置后,碳氮比有所提高,在反硝化過程中產(chǎn)生的堿度相應(yīng)地降低了硝化過程需要的堿耗。
如COD、BOD5和SCN-在缺氧段中去除率在67%、38%、59%,酚和有機(jī)物的去除率分別為62%和36%,故反硝化反應(yīng)是*為經(jīng)濟(jì)的節(jié)能型降解過程。
由于硝化階段采用了強(qiáng)化生化,反硝化階段又采用了高濃度污泥的膜技術(shù),有效地提高了硝化及反硝化的污泥濃度,與國外同類工藝相比,具有較高的容積負(fù)荷。
當(dāng)進(jìn)水水質(zhì)波動(dòng)較大或污染物濃度較高時(shí),本工藝均能維持正常運(yùn)行,故操作管理也很簡單。通過以***程的比較,不難看出,生物脫氮工藝本身就是脫氮的同時(shí),也降解酚、***、COD等有機(jī)物。結(jié)合水量、水質(zhì)特點(diǎn),我們*采用缺氧/好氧(A/O)的生物脫氮(內(nèi)循環(huán))工藝流程,使污水處理裝置不但能達(dá)到脫氮的要求,而且其它指標(biāo)也達(dá)到排放標(biāo)準(zhǔn)。我公司對豆制品污水處理設(shè)備的運(yùn)行建立了一整套的***服務(wù)體系,為你解決后顧之憂。
***操作。調(diào)試安裝的過程中***你的人員,能使他們達(dá)到處理基本問題的程度。
免維修。設(shè)備一年質(zhì)保期,泵類、風(fēng)機(jī)類保質(zhì)期三個(gè)月,這期間出現(xiàn)任何產(chǎn)品質(zhì)量問題無條件更換和維修。
(3)排除故障及時(shí)。在質(zhì)保期外,在接到用戶故障通知后,會(huì)在2小時(shí)內(nèi)給出應(yīng)急方案,省內(nèi)24小時(shí)(省外48小時(shí))內(nèi)人員到達(dá)現(xiàn)場對故障進(jìn)行處理。
(4)回訪歸檔。我方不定期回訪,協(xié)助豆制品污水處理設(shè)備操作管理和建立檔案。
豆制品是以大都為主要原理經(jīng)過加工制作或精燒提取而得到的產(chǎn)品。傳統(tǒng)豆制品有非發(fā)酵類(豆腐、百頁、素雞、豆腐皮等)和發(fā)酵類豆制品(豆腐乳、豆瓣醬、醬油、臭豆腐等)。
豆制品生產(chǎn)過程中屬于間歇生產(chǎn)方式,排水時(shí)間較集中,水量水質(zhì)不均勻,黃漿水SS高達(dá)1000-1500mg/L,厭氧條件下易在廢水表面產(chǎn)生浮渣層;高濃度廢水水溫較高,極易fu敗酸化,到達(dá)廢水站內(nèi)時(shí),廢水PH值可達(dá)到5左右;豆制品廢水污染物主要是多糖、蛋白質(zhì)和維生素等物質(zhì)所組成總體上可生化性較好,易于生化降解。
腐竹加工的地區(qū)比較集中,主要在山東菏澤、河南安陽內(nèi)黃、江西高安、廣西等多地盛產(chǎn)腐竹、油皮等豆制品。
腐竹加工生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的主要廢水由沖泡大豆的廢水(泡豆水)、壓榨過程中流出的黃泔水及洗滌器具的廢水組成。泡豆水和黃泔水總量是大豆重量的5.5到7倍,其中黃泔水的排放量是大豆投料量的4到5倍,即每天加工100kg大豆約產(chǎn)0.4t廢水。豆腐生產(chǎn)清洗用稅的量是大豆重量的10到20倍,即每天生產(chǎn)100kg大豆產(chǎn)1到2t的清洗廢水。豆制品腐竹加工廢水特點(diǎn): 腐竹加工廢水的排放量大有機(jī)物濃度高,成分復(fù)雜。以豆腐生產(chǎn)為例,黃泔水COD高達(dá)20000到30000mg/L,泡豆水COD為4000到8000mg/L,洗滌沖洗稅COD為500到1500mg/L。泡豆水的主要承認(rèn)有水溶性非蛋白氮、稅蘇糖、棉籽糖等寡糖,檸檬酸等有機(jī)酸以及*、礦物質(zhì)等,此外,還有異黃酮等色素類物質(zhì)。黃泔水的組成更為復(fù)雜,除含泡豆水的所有成分以外,還含有蛋白質(zhì)(大豆清蛋白、大豆凝血素、*抑制因子等)、氨基酸、脂類等。腐竹生產(chǎn)清洗用水中含有大豆清蛋白、糖類、豆渣和清潔劑等。
豆制品污水處理設(shè)備-氣浮機(jī)原理:
-氣浮機(jī)工作主要依靠懸浮物表面有親水和憎水之分。憎水性面容易附著氣泡,因而可用氣浮法。親水性顆粒絮凝處理后可以轉(zhuǎn)為憎水性。水處理中的氣浮法,常用混凝劑使膠體顆粒結(jié)成為絮體體具有網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu),容易截留氣泡,從而提高氣浮。再者,水中如有表面活性劑可形成泡沫,也有附著懸浮顆粒一起上升的作用。
氣浮機(jī)配套的溶氣罐產(chǎn)生溶氣水,溶氣水通過釋放器減壓釋放到待處理的水中。溶解在水中的空氣從水中釋放出來,形成20-40um的微小細(xì)泡,微小溶氣水泡同污水中的懸浮物結(jié)合,使懸浮物比重小于水,并逐漸浮到水面形成浮渣。水面上備有刮板系統(tǒng),將浮渣刮入污泥池。清水從下部經(jīng)溢流槽進(jìn)入清水池。
豆腐加工污水處理設(shè)備的工作原理,是在一定的壓力下,通過射流器吸入適量的空氣,與回流水在溶氣罐內(nèi)形成飽和溶氣載體,經(jīng)釋放器聚然減壓釋放而獲得大量的微細(xì)氣泡,其量度、粒度、穩(wěn)定性都值之內(nèi)。氣泡迅速黏附于水中的顆粒、乳化油、纖維等雜質(zhì)和經(jīng)混凝反應(yīng)形成的絮體,造成絮體比重小于水的狀態(tài),而被強(qiáng)制迅速浮于水面,從而實(shí)現(xiàn)固液分離。渣浮于水面被刮走,而分離水則通過底部穿孔管進(jìn)入清水箱,部分水回流作溶氣水,而清水則通過閥門排出。
(一)加藥聚凝部分:
一般采用在污水泵前加藥。這樣可使藥液和污水通過污水泵的葉輪旋轉(zhuǎn)而得到充分的混合。藥液由加藥裝置供給。加過藥的污水進(jìn)入渦流反應(yīng)器中,污水得到充分的聚凝。
分離后的污水自流進(jìn)入沉沙池、調(diào)節(jié)池,污水經(jīng)沉淀、酸化及均衡調(diào)節(jié)后,清除部分水解污泥至污泥干化池。污水經(jīng)泵提升后進(jìn)入折流式厭氧反應(yīng)池(ABR),進(jìn)行*級生化處理,產(chǎn)生沼氣用于發(fā)電、食堂飲事、供熱等。沉淀污泥經(jīng)污泥干化池干化后,送堆肥場和人工清除的糞便一起堆積發(fā)酵,作復(fù)合肥利用。
經(jīng)折流式厭氧池(ABR)處理后,糞污水COD、BOD降解大約可達(dá)80%以上。污水經(jīng)中間調(diào)節(jié)池再進(jìn)入溪流氧化溝,作好氧深度處理(即二級生化處理),污水在此處進(jìn)一步脫磷、脫氨處理后,主要降解指標(biāo)COD、BOD、NH3-N去除率可超過97%以上,基本滿足排放標(biāo)準(zhǔn)。處理后污水經(jīng)集水沉淀池后達(dá)標(biāo)外排。
厭氧生物處理
豆制品廢水處理的厭氧生物處理工藝有:厭氧濾床(AF)、厭氧流化床(AFB)、上流式厭氧污泥床(UASB)、折流板反應(yīng)器(ABR)、兩相厭氧處理工藝等。
(1)AF工藝:AF處理豆制品廢水的填料主要采用軟性和半軟性材料,處理規(guī)模變化大,對豆制品廢水具良好的去除效果。有研究指出,采用半軟性的盾式填料在處理過程中不易堵塞,生物膜均勻,處理效果優(yōu)于軟性填料。
(2)AFB:中溫條件下,AFB處理豆制品廢廢水的*去除負(fù)荷率達(dá)1810kgCOD?m-3d-1,當(dāng)COD負(fù)荷率保持于1010kg?m-3d-1時(shí),COD的去除效果*,達(dá)90%以上。該工藝對污染物的降解*,SS的去除率高,抗pH沖擊能力強(qiáng),產(chǎn)氣率高。豆制品污水處理設(shè)備(小型豆腐加工廢水處理設(shè)備)
(3)UASB[12~14]:這種工藝處理豆制品廢水時(shí)啟動(dòng)過程快,易于形成顆粒化的活性污泥;穩(wěn)定行時(shí),COD去除率保持在80%的*容積負(fù)荷率達(dá)20kg?m-3d-1,產(chǎn)氣率達(dá)到1016m3?m-3d-1,生產(chǎn)性規(guī)模運(yùn)行時(shí);在HRT2d,溫度30~32℃條件下,容積負(fù)荷率可達(dá)515~715kg?m-3d-1,COD的總?cè)コ蔬_(dá)9715%,其抗沖擊負(fù)荷和低pH的能力也很強(qiáng)。UASB處理豆制品廢水有處理效率高、三相分離效果好、污泥沉降性好的優(yōu)點(diǎn)。
(4)兩相厭氧發(fā)酵工藝:采用兩相厭氧發(fā)酵工藝處理豆制品廢水的研究表明,廢水經(jīng)過產(chǎn)酸器,HRT為3h,大部分有機(jī)物降解成中間產(chǎn)物,VFA從300mg?L-1上升到2000~3000mg?L-1;出水進(jìn)入產(chǎn)甲烷器,不同產(chǎn)甲烷反應(yīng)器的處理效果有所變化。以UASB為例,COD容積負(fù)荷率為1017kg?m-3d-1,HRT為28h時(shí),COD的去除率可保持在90%。
具有如下優(yōu)點(diǎn):A、工藝簡單,剩余污泥處置麻煩少,節(jié)約投資。B、投資省、占地少、運(yùn)行費(fèi)用低。C、反應(yīng)過程基質(zhì)濃度梯度大,反應(yīng)推動(dòng)力大,效率高。D、耐有機(jī)負(fù)荷和毒物負(fù)荷沖擊,運(yùn)行方式靈活,由于是靜止沉淀,因此出水效果好。E、厭(缺)氧和好氧過程交替發(fā)生、泥齡短、活性高,有很好的脫氮除磷效果?;谠摲椒ǖ纳鲜?性,使該法在國內(nèi)外的有機(jī)廢水處理中,得到了迅速的發(fā)展和應(yīng)用。它實(shí)際是活性污泥法的演變和延伸,但運(yùn)行較之更為靈活、穩(wěn)定和高效。
系統(tǒng)能耗低,運(yùn)行費(fèi)用低:本方案加強(qiáng)了預(yù)處理及厭氧處理效果,使污染在需能耗的好氧處理之前大大去除,從而減少好氧生化處理負(fù)荷,同時(shí)節(jié)省能耗。
采用人工清糞,豬舍內(nèi)的豬糞利用人工清運(yùn)到封閉糞場,豬尿及少量沖舍糞水流入污水處理系統(tǒng),進(jìn)入初沉池,沉去細(xì)小的懸浮物,糞渣與豬舍內(nèi)人工清運(yùn)的糞渣直接運(yùn)到糞場。這種方法雖然增加了人工費(fèi),但每天用水量可大大減少,一般可比“水沖糞法”減少三分之二;排出污水的COD值只有前法的75%左右,BOD值只有前法的40-50%,SS只有前法的50-70%,污水更容易處理;污水池的投資少,占地面積小,日常維持費(fèi)用低。
腐竹加工污水處理設(shè)備