半導體器件廢水處理方案
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一、項目簡介 |
某半導體器件生產(chǎn)廢水情況如下:含氟清洗廢水、研磨清洗廢水、有機廢水(因產(chǎn)生量較少,濃度高,委托第三方處置單位處置)、酸堿廢水,廢水性質(zhì)主要為清洗廢水,濃度較低,容易處理。廢水經(jīng)過系統(tǒng)處理后達到國家污水綜合排放標準級標準和納管排放。 |
二、設(shè)計技術(shù)規(guī)范及相關(guān)標準 |
本污水處理項目的設(shè)計,施工與安裝嚴格執(zhí)行國家的專業(yè)技術(shù)規(guī)范與標準,其主要規(guī)范與標準如下: |
●《污水綜合排放標準》 GB8978-1996標準 |
●《鋼結(jié)構(gòu)設(shè)計規(guī)范》 GB50017-2017 |
●《固定式鋼梯和平臺要求》 GB 4053—2009 |
●《機械設(shè)備安裝工程施工及驗收規(guī)范》 GB50231-2009 |
●《現(xiàn)場設(shè)備、工業(yè)管道焊接施工及驗收規(guī)范》 GB50236-2011 |
●《電力裝置的繼電保護和自動裝置設(shè)計規(guī)范》 GBT50062-2008 |
●《電氣裝置施工及驗收規(guī)范》 GB-50254-96 |
●《分散型控制系統(tǒng)工程設(shè)計規(guī)范》 HGT-20573-2012 |
●《工業(yè)與民用供配電系統(tǒng)設(shè)計規(guī)范》 GB-50052-2009 |
●《低壓配電裝置及線路設(shè)計規(guī)范》 GB50054-2011 |
三、項目由來 |
該廠區(qū)主要廢水生產(chǎn)廢水來源于以下: |
3.1、含氟清洗廢水及處理單元預(yù)估出水情況 | |||||||
處理工藝 | 項目 | 水量(t/a) | pH | COD(mg/l) | SS(mg/l) | F-(mg/l) | 氯化物(mg/l) |
一級反應(yīng)沉淀池 | 進水 | 11520 | 3-4 | 50 | 25 | 300 | 30 |
出水 | 11520 | 4-5 | 40 | 17.5 | 60 | 30 | |
去除效率% | - | / | 20 | 30 | 80 | / | |
二級反應(yīng)沉淀池 | 進水 | 11520 | 4-5 | 40 | 17.5 | 60 | 30 |
出水 | 11520 | 5-6 | 32 | 7 | 12 | 30 | |
去除效率% | - | / | 20 | 60 | 80 | / | |
pH調(diào)節(jié)池 | 進水 | 11520 | 5-6 | 32 | 7 | 12 | 30 |
出水 | 11520 | 6-9 | 32 | 7 | 12 | 30 |
3.2、研磨清洗廢水及處理單元預(yù)估出水情況 | |||||
處理工藝 | 項目 | 水量(t/a) | pH | COD(mg/l) | SS(mg/l) |
反應(yīng)沉淀 | 進水 | 3840 | 6-9 | 100 | 800 |
出水 | 3840 | 7-10 | 100 | 200 | |
去除效率% | - | / | 0 | 75 | |
pH調(diào)節(jié)池 | 進水 | 3840 | 7-10 | 100 | 200 |
出水 | 3840 | 6-9 | 100 | 200 |
3.3、含有機物清洗廢水 |
有機清洗廢水排放量較少,僅為144m3/a,經(jīng)現(xiàn)場收集后委托有資質(zhì)單位處理處置。 |
3.4、酸堿廢水及處理單元預(yù)估出水情況 | ||||||||||||
處理工藝 | 項目 | 水量(t/d) | pH | COD | SS | 氨氮 | 總氮 | 總磷 | 硫酸鹽 | 氯化物 | ||
一級反應(yīng)沉淀 | 進水 | 77220 | 4-7 | 60 | 200 | 15 | 40 | 10 | 800 | 70 | ||
出水 | 77220 | 5-8 | 48 | 30 | 15 | 36 | 5 | 400 | 70 | |||
去除效率% | / | / | 20 | 85 | / | 10 | 50 | 50 | / | |||
二級中和 | 進水 | 77220 | 5-8 | 48 | 30 | 15 | 36 | 5 | 400 | 70 | ||
出水 | 77220 | 6-9 | 43 | 30 | 15 | 36 | 5 | 400 | 70 | |||
去除效率% | / | / | 10 | / | / | / | / | / | / | |||
pH調(diào)節(jié)池 | 進水 | 77220 | 6-9 | 43 | 30 | 15 | 36 | 5 | 400 | 70 | ||
出水 | 77220 | 6-9 | 43 | 30 | 15 | 36 | 5 | 400 | 70 |
經(jīng)詳細了解,該廢水主要污染物為PH、SS值,廢水性質(zhì)簡單,水質(zhì)較穩(wěn)定,未見明顯復雜成分。經(jīng)過化學調(diào)整PH和混凝沉淀后,可以保證達標。 |
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四.污水處理工程建設(shè)規(guī)模及處理程度 |
4.1處理規(guī)模(按照環(huán)評意見,每年工作日330天,24小時生產(chǎn)) |
序號 | 廢水名稱 | 廢水產(chǎn)生量 |
1 | 含氟清洗廢水 | 10T/h |
2 | 研磨清洗廢水 | 5t/h |
4 | 酸堿廢水 | 40t/h |
5 | 合計 | 55t/h |
考慮到相關(guān)的不確定因素,本方案中設(shè)計略放余量,按照300t/d廢水處理能力設(shè)計。 |
4.2處理出水指標 |
該生產(chǎn)清洗廢水經(jīng)處理后排放,參考標準為《污水綜合排放標準》GB8978-1996級標準,具體監(jiān)測因子及水質(zhì)指標見下表。 |
污水排放標準 單位:mg/L (pH值除外) | ||
污染物名稱 | 水質(zhì)標準限值 | 標準來源 |
pH | 6~9 | 《污水綜合排放標準》 GB8978-1996三級標準 |
BOD5 | 300 | |
COD | 500 | |
SS | 400 | |
NH3-H | 25 | |
動植物油 | 10 | |
石油類 | 20 | |
磷酸鹽(以p計) | 5 | |
總氮 | / | |
氨氮 | 25 | |
氟化物 | 20 |
五、清洗廢水處理工藝 |
5.1前處理清洗廢水處理工藝方案的選擇與確定(具體工藝參見工藝流程圖) |
5.1.1含氟廢水工藝說明 |
含氟清洗廢水進入含氟清洗廢水收集池后,經(jīng)過PH調(diào)整、并添加氯化鈣(CaCl2)產(chǎn)生無害的氟化鈣(CaF2)沉淀,經(jīng)投加混凝劑(PAC)、絮凝劑(PAM)進行混凝沉降,總除氟效率達到96%以上。含氟廢水采用氯化鈣作沉淀劑處理工藝,為成熟可靠工藝。 |
5.1.2研磨廢水處理工藝說明 |
研磨清洗廢水進入研磨廢水收集池均質(zhì)后,通過提升泵提升,調(diào)整pH值后加入PAC,PAM充分反應(yīng)后,進入斜管沉淀池,總除SS效率達到90%,處理后廢水經(jīng)pH調(diào)節(jié)槽進入排放系統(tǒng),產(chǎn)生的污泥進入污泥槽,經(jīng)污泥脫水形成泥餅,外運。 |
5.1.3酸堿廢水處理工藝說明 |
一般酸堿廢水采用酸堿中和法處理,酸堿廢水經(jīng)管道收集后流入廢水處理站的酸堿廢水收集池;依次進入PH調(diào)整池,PH調(diào)整池中設(shè)計PH在線檢測儀,根據(jù)PH情況,添加堿液后,再投加一定量的PAC和PAM絮凝劑后,進入沉淀池,防止SS值超標。 經(jīng)沉淀后的廢水進入pH調(diào)節(jié)槽,經(jīng)檢測合格后(pH值達到6~9范圍內(nèi))排入公司生產(chǎn)廢水排水管道。 蘇州市創(chuàng)聯(lián)凈化設(shè)備有限公司,專業(yè)提供工業(yè)純水設(shè)備、廢水處理設(shè)備、中水回用設(shè)備。產(chǎn)品涉及半導體微電子行業(yè)、汽車零部件表面處理、制藥、食品、精洗化工行業(yè)。 |