包裝機(jī)改造方案
目前,回轉(zhuǎn)式水泥包裝機(jī)成為水泥包裝的主流產(chǎn)口。但如何在動(dòng)態(tài)的條件下保證其運(yùn)行的穩(wěn)定可靠性,以及計(jì)量的準(zhǔn)確性,成為一個(gè)突出問(wèn)題,水泥生產(chǎn)企業(yè)對(duì)產(chǎn)品的性參質(zhì)量要求越來(lái)越高。由于原設(shè)計(jì)的系統(tǒng)存在一些問(wèn)題,效果很不理想。所以在其原有設(shè)備上進(jìn)行改造。
圖1 改造后系統(tǒng)結(jié)構(gòu)示意
1.1微電腦控制器;2.掉袋氣缸電磁閥;3簧片;4.荷重支板;5.荷重傳感器;6,托板;7.左右連桿;8掉袋開關(guān);9.支座;10關(guān)節(jié)軸承;11.掉袋氣缸;12.閘板;13控灰開關(guān);14.控灰氣缸;15.旋轉(zhuǎn)閥;16.氣管接頭;17.導(dǎo)氣管; 18.油水分離器;19.控灰電磁 。
1.2改機(jī)械系統(tǒng)為氣動(dòng)系統(tǒng)原系統(tǒng)中的閘板使用后易卡死是造成稱量精度不高的主要原因。
原系統(tǒng)出料控制機(jī)構(gòu)(掛鉤,彈簧·合金片等)機(jī)械結(jié)構(gòu)復(fù)雜,零部件多,連鎖動(dòng)作多,易損件多,加上機(jī)械加工的積累誤差和零件間的相互磨損,導(dǎo)致出料控制的靈敏度下降。將這一部分結(jié)構(gòu)改用l組電控閥、氣缸的組合體,來(lái)控制水泥的灌裝與關(guān)閉,既簡(jiǎn)單又靈敏。電控閥(21)安裝在回轉(zhuǎn)簡(jiǎn)體上的支板(20)上,接受微電腦控制顯示器的指令,控制安裝在回轉(zhuǎn)簡(jiǎn)體下部的控灰氣缸(14)的開關(guān)動(dòng)作。這就提高了出料控制的靈敏度,為保證速度,重量準(zhǔn)備了條件。
1.3 采用簧片固定結(jié)構(gòu)
原設(shè)備的穩(wěn)定機(jī)構(gòu)的拉桿、頂針等零部件,與8組左右連桿相互交叉連成一體,很不容易調(diào)整。它的松緊狀況直接影響到稱量的靈敏度,為了保證單袋質(zhì)量的合格,每運(yùn)轉(zhuǎn)一段時(shí)間,就要進(jìn)行檢查和調(diào)整,比較麻煩。取消此機(jī)構(gòu),采用4組簧片(3)穩(wěn)定比較方便,簧片的一端固定在回轉(zhuǎn)簡(jiǎn)體上,另一端固定在左右連桿上,既簡(jiǎn)單又可靠。
1.4 采用電控氣動(dòng)系統(tǒng)控制掉袋
原掉袋機(jī)構(gòu)由于在使用過(guò)程中摩擦大,造成連接部位易松動(dòng),不易調(diào)整。因此,有些單位將此機(jī)構(gòu)固定死,造成單袋水泥質(zhì)量不論多少,經(jīng)過(guò)此機(jī)構(gòu)時(shí)都要掉袋,這是造成質(zhì)量不足的主要原因。取消該掉袋控制機(jī)構(gòu)后,在每個(gè)灰嘴上,采用l組電控氣動(dòng)組合體來(lái)實(shí)現(xiàn)自動(dòng)掉袋。電控氣動(dòng)組合體由掉袋開關(guān)(8)、掉袋氣缸電控閥(2)、掉袋氣缸(11)、閘板(12)等組成,掉袋開關(guān)安裝在1個(gè)固定在回轉(zhuǎn)簡(jiǎn)體的支桿上,掉袋氣缸電磁閥安裝在回轉(zhuǎn)簡(jiǎn)體的托板(2)上,掉袋氣缸安裝在與左右連桿(7)相連接的支座(9)上,氣缸的前端與安裝在閘板上的小軸相連接。當(dāng)達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量的水泥袋旋轉(zhuǎn)到掉袋位置時(shí),控灰開關(guān)(13)接通,微電腦控制顯示器指示掉袋電磁閥工作,此時(shí)掉袋氣缸收縮,帶動(dòng)閘板上行,達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量的水泥袋從灌裝嘴上脫落。掉袋動(dòng)作的實(shí)現(xiàn)必須滿足以下2個(gè)條件:①水泥袋達(dá)到設(shè)定的標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量;②旋轉(zhuǎn)到的掉袋位置,才可以實(shí)現(xiàn)掉袋動(dòng)作。
1.5 新增加的這路導(dǎo)電系統(tǒng)采用220V‘電壓,以供微電腦控制顯示器使用。同時(shí)在導(dǎo)氣管上引出一路壓縮氣進(jìn)入油水分離器(18),以供電控閥與氣缸工作使用。小氣罐固定的安裝在回轉(zhuǎn)筒體的下面,小氣罐的出氣端通過(guò)氣路與各個(gè)工作電磁閥、氣缸相接通。改造后的電控氣動(dòng)原理結(jié)構(gòu)。改造后的包裝機(jī)實(shí)現(xiàn)了機(jī)、電、氣一體化。
2 改造后的實(shí)用情況此技術(shù)改造已在包裝機(jī)上實(shí)施,經(jīng)過(guò)運(yùn)行實(shí)踐證明,改造后的包裝機(jī)具有以下特點(diǎn):
1)全自動(dòng)控制——根據(jù)預(yù)定的質(zhì)量參數(shù)與出料、掉袋等信號(hào),通過(guò)電控氣動(dòng)裝置,使其各工作點(diǎn)能及時(shí)準(zhǔn)確地工作,自動(dòng)實(shí)現(xiàn)出灰、稱量、控灰、掉袋等循環(huán)過(guò)程和判別水泥袋是否插上的功能。
2)改造后的包裝機(jī),可以實(shí)現(xiàn)不插袋時(shí)不出水泥,及插袋后袋子不慎脫落時(shí)(不含超過(guò)5kg以上的重袋脫落),自動(dòng)關(guān)閉此出灰嘴的功能。
3)改造后的包裝機(jī),仍只采用原有的4kW功率電動(dòng)機(jī)就可以正常工作。
3 改造后的經(jīng)濟(jì)效果
1)由于包裝機(jī)結(jié)構(gòu)的變化,控灰靈敏度的提高,使單袋水泥質(zhì)量精度提高,單袋的超標(biāo)現(xiàn)象極少。
2)由于取消了原八嘴包裝機(jī)的出料控制機(jī)構(gòu)、穩(wěn)定機(jī)構(gòu)、稱量系統(tǒng)和掉袋控制機(jī)構(gòu),減少了易損零配件,降低了配件消耗量,便于工作人員對(duì)設(shè)備的維修、調(diào)整與保養(yǎng),同時(shí)減少了配件費(fèi)與維修費(fèi)。
3)按年銷量80萬(wàn)t袋裝水泥計(jì)算,每年可收回合法外流水泥2500t左右,因此改造1臺(tái)水泥包裝機(jī)所需要的資金是收回合法外流水泥費(fèi)用十分之一。改造時(shí)間只需3天。